Angesichts der hier involvierten Zeitspannen kann die Steigerung der Einrichtungseffizienz und damit die Verringerung der Gesamtrüstzeit einen erheblichen positiven Einfluss auf die Kosten haben. Durch Nutzung des SMED-Prinzips (Single Minute Exchange of Dies, Einminütiger Werkzeugwechsel), das bei Toyota eingesetzt wurde, konnte GM Nameplate die Kosten im Zusammenhang mit den Wechsel- oder Rüstzeiten beträchtlich senken. Eine Kaizen-Methode zur Verringerung der Rüstzeit, die wir an einem Siebdrucker für das Drucken leitfähiger Filme verwenden, ergab z. B. Folgendes:
- Die beim Sammeln der Werkzeuge, Materialien und anderen notwendigen Gegenstände zurückgelegte Gesamtstrecke konnte von durchschnittlich 300 Metern pro Einrichtung auf nur 26 Meter verringert werden, eine Verbesserung um 92 %.
- Die eigentliche Arbeitszeit wurde um 60 % verringert.
- Die Ausfallzeit der Maschine wurde um 60 % verringert.
- Die durchschnittlichen Wechselkosten wurden um 73 % gesenkt.
